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加工中心機械系統(tǒng)常見故障及檢修

日期: 2020/8/28
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主軸系統(tǒng)常見故障

1.主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降

  某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥動主軸轉(zhuǎn)動阻力較小。

  (1)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:

  ①主軸軸承潤滑脂內(nèi)混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內(nèi),造成潤滑不良,導(dǎo)致發(fā)熱且有噪聲;主軸內(nèi)錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心;

  ②前軸承預(yù)緊力下降,軸承游隙變大;

  ③主軸自動夾緊機構(gòu)內(nèi)部分碟形彈簧疲勞失效,刀具未被完全拉緊,有少許竄動。

  (2)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調(diào)整軸承游隙,軸向游隙0.003mm,徑向游隙士0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內(nèi)錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于0.006mm,遠(yuǎn)端150mm處小于0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除。

  (3)改進(jìn)措施:

  ①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯;

  ②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正常;

  ③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;

  ④嚴(yán)禁超負(fù)荷運行,有故障應(yīng)及時報修,不得帶病運行。

 2.主軸部件的拉桿鋼球損壞

  (1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內(nèi)刀具自動夾緊機構(gòu)的拉桿鋼球和刀柄拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。

  (2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協(xié)調(diào)。這是因為限位開關(guān)擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有完全松開的情況下強行拔刀,損壞拉桿鋼球及拉緊螺釘:

  (3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調(diào)整至0.5~0.8MPa,試用后故障消失。

  (4)改進(jìn)措施:

  ①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測刀具自動夾緊機構(gòu)各部分的運行狀況,及時消除故障隱患;

  ②定期檢查調(diào)整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質(zhì),如氧化變質(zhì)應(yīng)及時更換。

  主軸部件的定位鍵損壞

  (1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉(zhuǎn)的定位鍵局部變形。

  (2)故障分析。響聲主要出現(xiàn)在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準(zhǔn)停位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準(zhǔn)停位置不準(zhǔn)的原因可能是主軸準(zhǔn)停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關(guān)的安裝位置同樣有松動現(xiàn)象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主軸定心錐孔,產(chǎn)生異響。

  

  (3)故障處理。調(diào)整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調(diào)整主軸換刀參考點接近開關(guān)的安裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。

  (4)改進(jìn)措施定期檢查清潔主軸準(zhǔn)停裝置和主軸換刀參考點定位裝置,注意觀察刀柄插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。

  進(jìn)給傳動系統(tǒng)常見故障

  1.Y軸運動中斷

  (1)故障現(xiàn)象某CINCINNATI立式加工中心,Y軸運動到某點后中斷。

  (2)故障分析。經(jīng)檢查,Y軸斷路器跳閘,復(fù)位后Y軸仍不能運動。初步確定為Y軸卡死或伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障。首先檢查Y向滑座導(dǎo)軌及鑲條間隙,無問題。斷電后用手不1fed能轉(zhuǎn)動Y軸滾珠絲桿螺母機構(gòu),確認(rèn)系因日常維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),致使Y軸絲桿螺母卡死。

  (3)故障處理。取出Y軸滾珠絲桿螺母副,找一合適的鉗臺夾緊,將鎖緊螺母退松,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿。徹底清洗后重裝并調(diào)整絲桿螺母副的預(yù)緊力。預(yù)緊力一般為最大載荷的1/3,是靠測量預(yù)緊后增加的摩擦力矩來換算的。將滾珠絲桿螺母副裝回加工中心,檢查并調(diào)整絲桿兩端向心推力組合軸承的預(yù)緊力,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿的松緊程度以初定預(yù)緊力大小,重新調(diào)整滑座導(dǎo)軌及鑲條間隙。試車后故障排除。

  (4)改進(jìn)措施:

  ①及時、徹底清理加工中心各部分的切屑,防止灰塵或切屑進(jìn)入滾珠絲桿螺母副;

  ②工作中應(yīng)避免碰擊滾珠絲桿螺母副防護(hù)裝置,防護(hù)裝置一旦損壞應(yīng)立即更換;

  ③每半年清除一次滾珠絲桿上舊的潤滑脂,涂上新的潤滑脂。

  2.X、Y兩軸插補加工圓臺(或內(nèi)孔)時,圓度誤差超差

  (1)故障現(xiàn)象。某CINCINNATI立式加工中心X、Y兩軸聯(lián)動加工圓臺時誤差大,工件圓臺在過象限處有一較明顯的起伏。

  

  (2)故障分析。初步判斷是X、Y軸的定位精度差或是X、Y軸有關(guān)位置補償參數(shù)變化。調(diào)出CNC系統(tǒng)X、Y軸位置補償參數(shù)檢查,均在要求范圍。在JOG模式下低速轉(zhuǎn)動Y軸,用千分表檢查,發(fā)現(xiàn)Y軸軸向竄動達(dá)0.2mm。檢查Y軸進(jìn)給傳動鏈前、后支承座,絲桿電機支架及電機軸承無異常,絲桿軸承座內(nèi)軸承游隙及預(yù)緊正常,但軸承座壓蓋輕微松動。

  (3)故障處理。調(diào)整絲桿軸承座壓蓋,使其壓緊軸承外圈端面,擰緊鎖緊螺母。重新檢測Y軸軸向竄動,小于0.005mm。重裝后試加工,故障排除。

  (4)改進(jìn)措施:

  ①加強進(jìn)給傳動鏈的日常檢查維護(hù),及時緊固松動部位;

  ②通過對加工零件的檢測,及時對進(jìn)給傳動鏈進(jìn)行調(diào)整;

  ③每年應(yīng)檢查一次進(jìn)給傳動鏈的反向間隙和絲桿螺距誤差并及時補償,作出詳細(xì)記錄存檔。加工中心機械系統(tǒng)常見故障及檢修

主軸系統(tǒng)常見故障

  1.主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降

  某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥動主軸轉(zhuǎn)動阻力較小。

  (1)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:

  ①主軸軸承潤滑脂內(nèi)混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內(nèi),造成潤滑不良,導(dǎo)致發(fā)熱且有噪聲;主軸內(nèi)錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心;

  ②前軸承預(yù)緊力下降,軸承游隙變大;

  

  ③主軸自動夾緊機構(gòu)內(nèi)部分碟形彈簧疲勞失效,刀具未被完全拉緊,有少許竄動。

  (2)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調(diào)整軸承游隙,軸向游隙0.003mm,徑向游隙士0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內(nèi)錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于0.006mm,遠(yuǎn)端150mm處小于0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除。

  (3)改進(jìn)措施:

  ①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯;

  ②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正常;

  ③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;

  ④嚴(yán)禁超負(fù)荷運行,有故障應(yīng)及時報修,不得帶病運行。

  2.主軸部件的拉桿鋼球損壞

  (1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內(nèi)刀具自動夾緊機構(gòu)的拉桿鋼球和刀柄拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。

  (2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協(xié)調(diào)。這是因為限位開關(guān)擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有完全松開的情況下強行拔刀,損壞拉桿鋼球及拉緊螺釘:

  (3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調(diào)整至0.5~0.8MPa,試用后故障消失。

  (4)改進(jìn)措施:

  ①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測刀具自動夾緊機構(gòu)各部分的運行狀況,及時消除故障隱患;

  

  ②定期檢查調(diào)整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質(zhì),如氧化變質(zhì)應(yīng)及時更換。

  主軸部件的定位鍵損壞

  (1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉(zhuǎn)的定位鍵局部變形。

  (2)故障分析。響聲主要出現(xiàn)在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準(zhǔn)停位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準(zhǔn)停位置不準(zhǔn)的原因可能是主軸準(zhǔn)停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關(guān)的安裝位置同樣有松動現(xiàn)象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主軸定心錐孔,產(chǎn)生異響。

  (3)故障處理。調(diào)整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調(diào)整主軸換刀參考點接近開關(guān)的安裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。

  (4)改進(jìn)措施定期檢查清潔主軸準(zhǔn)停裝置和主軸換刀參考點定位裝置,注意觀察刀柄插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。

  進(jìn)給傳動系統(tǒng)常見故障

  1.Y軸運動中斷

  (1)故障現(xiàn)象某CINCINNATI立式加工中心,Y軸運動到某點后中斷。

  (2)故障分析。經(jīng)檢查,Y軸斷路器跳閘,復(fù)位后Y軸仍不能運動。初步確定為Y軸卡死或伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障。首先檢查Y向滑座導(dǎo)軌及鑲條間隙,無問題。斷電后用手不1fed能轉(zhuǎn)動Y軸滾珠絲桿螺母機構(gòu),確認(rèn)系因日常維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),致使Y軸絲桿螺母卡死。

  (3)故障處理。取出Y軸滾珠絲桿螺母副,找一合適的鉗臺夾緊,將鎖緊螺母退松,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿。徹底清洗后重裝并調(diào)整絲桿螺母副的預(yù)緊力。預(yù)緊力一般為最大載荷的1/3,是靠測量預(yù)緊后增加的摩擦力矩來換算的。將滾珠絲桿螺母副裝回加工中心,檢查并調(diào)整絲桿兩端向心推力組合軸承的預(yù)緊力,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿的松緊程度以初定預(yù)緊力大小,重新調(diào)整滑座導(dǎo)軌及鑲條間隙。試車后故障排除。

  (4)改進(jìn)措施:

  ①及時、徹底清理加工中心各部分的切屑,防止灰塵或切屑進(jìn)入滾珠絲桿螺母副;

  ②工作中應(yīng)避免碰擊滾珠絲桿螺母副防護(hù)裝置,防護(hù)裝置一旦損壞應(yīng)立即更換;

  ③每半年清除一次滾珠絲桿上舊的潤滑脂,涂上新的潤滑脂。

  2.X、Y兩軸插補加工圓臺(或內(nèi)孔)時,圓度誤差超差

  (1)故障現(xiàn)象。某CINCINNATI立式加工中心X、Y兩軸聯(lián)動加工圓臺時誤差大,工件圓臺在過象限處有一較明顯的起伏。

  (2)故障分析。初步判斷是X、Y軸的定位精度差或是X、Y軸有關(guān)位置補償參數(shù)變化。調(diào)出CNC系統(tǒng)X、Y軸位置補償參數(shù)檢查,均在要求范圍。在JOG模式下低速轉(zhuǎn)動Y軸,用千分表檢查,發(fā)現(xiàn)Y軸軸向竄動達(dá)0.2mm。檢查Y軸進(jìn)給傳動鏈前、后支承座,絲桿電機支架及電機軸承無異常,絲桿軸承座內(nèi)軸承游隙及預(yù)緊正常,但軸承座壓蓋輕微松動。

  (3)故障處理。調(diào)整絲桿軸承座壓蓋,使其壓緊軸承外圈端面,擰緊鎖緊螺母。重新檢測Y軸軸向竄動,小于0.005mm。重裝后試加工,故障排除。

  (4)改進(jìn)措施:

  ①加強進(jìn)給傳動鏈的日常檢查維護(hù),及時緊固松動部位;

  ②通過對加工零件的檢測,及時對進(jìn)給傳動鏈進(jìn)行調(diào)整;

  ③每年應(yīng)檢查一次進(jìn)給傳動鏈的反向間隙和絲桿螺距誤差并及時補償,作出詳細(xì)記錄存檔。



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